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选矿废水处理磁混凝工艺

2024-03-21 15:03:07 6

有效去除选矿废水中的悬浮物,对提升矿物品位、实现选矿废水的处理和资源化回用尤为重要。目前,针对选矿废水中悬浮物的去除工艺,多采用混凝、沉淀、过滤等常规的净化处理技术。较为常见的混凝剂和助凝剂包括聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、硫酸铝、硫酸亚铁(FeSO4)、三氯化铁(FeCl3)等。近年来,磁混凝沉淀技术成为大量应用的水处理技术,磁混凝该技术是在普通的混凝沉淀工艺中添加磁粉,使得混凝剂、污染物和磁粉絮凝结合在一起,以磁粉为中心形成高密度絮体,进而提高混凝沉淀的效果。基于上述理论可知,将磁混凝沉淀技术应用于选矿废水SS去除具有可行性,但诸多因素如混凝剂的选择、助凝剂和磁种的添加量尚不明确。本研究对西曲选煤厂选矿废水进行研究,采用3种常见的混凝剂和助凝剂,加入不同尺寸的磁粉,通过批次实验,对比不同混凝剂的最佳浓度。在3种磁混凝体系中,对比磁种添加前后模拟废水中悬浮物的浓度变化,以期为磁混凝沉淀技术在选矿废水中的应用提供理论基础。

1、材料与方法

1.1 试验仪器及试剂

磁力搅拌,HJ-6A,欧莱博;浊度仪,WZB-170HACH。试验所用水样由高岭土溶液制成,混凝剂为聚合氯化铝(PAC)有效含量>26%;聚合硫酸铁(PFS),有效含量>19%;聚合硫酸铝(PAS),有效含量>90%;高岭土,化学纯。助凝剂聚丙烯酰胺(阴离子PAM),相对分子质量为8001100140017002000Da。磁种主要成分为Fe3O4,分析纯,有效含量99%

1.2 溶液配制

1.2.1 高岭土储备液制备

称取高岭土30g溶于于1000mL烧杯中,磁力搅拌30min,沉淀30min去除高岭土中含有的易沉降杂质。

1.2.2 混凝剂储备液制备

PAC储备液:称取20gPAC混凝剂固体,溶于1000mL容量瓶中,配制成20g/L的混凝剂溶液备用。

PFS储备液:称取20gPFS混凝剂固体,溶于1000mL容量瓶中,配制成20g/L混凝剂溶液备用。

PAS储备液:称取20gPAS混凝剂固体,溶于1000mL容量瓶中,配制成20g/L混凝剂溶液备用。

1.2.3 助凝剂储备液制备

称取2g聚丙烯酰胺(PAM)用去离子水定容至1000mL,配制成2g/LPAM溶液备用。

1.3 实验方法

最适混凝剂浓度、PAM相对分子质量、磁粉确定。取一定量混凝剂母液(20g/L)的上清液倒入烧杯中,随后定容至800mL,该溶液中混凝剂质量浓度为3000mg/L。随后分别将相对分子质量分为08001100140017002000DaPAM加入到上述溶液中,500r/min的磁力搅拌器下快速搅拌30s,然后再以50r/min的转速慢搅拌10min,最后静置10min,在距离液面5cm处取上清液,测定其浊度,以确定最佳PAM分子量。按照上述相同步骤,通过对不同粒径[04080120160200目(3801801209675μm,下同)的磁粉48mg,以及投加质量为024487296120mg的磁粉,确定最佳磁粉投加质量。

2、结果与讨论

2.1 聚合氯化铝混凝技术静态模拟

2.1.1 聚合氯化铝混凝体系中最佳混凝剂、助凝剂及磁粉的确定

由图1-1观察得知,随着PAC投加量的增加,水中浊度显著降低。然而,当PAC投加量超过3mL后,其浊度并未明显降低。因此,在PAC20g/L的质量浓度下,3mL体积为最适投加体积。此外,在该PAC投加量下,研究了PAM相对分子质量对浊度降低性能的影响(图1-2)。在悬浮废水中未加PAM时所测的浊度远高于添加PAM的,这表明PAM可作为良好的助凝剂,其促进了PAC的混凝效果,有效降低了水的浊度。当PAM相对分子质量在1400Da时,浊度最低。继续增加PAM相对分子质量,其浊度并未降低。这可能是因为,大分子量的PAM使絮凝团发生复稳,而较小分子量的PAM可能有利于絮状矾花的形成。因此,考察以上实验变量后,可选择投加3mL20g/LPACPAM相对分子质量为1400Da,投加体积为2mL,后续实验均按照此投加量进行。所选的PACPAM投加于SS质量浓度为3000mg/L浊液中,再分别加入质量为48mg、粒径为04080120160200目的磁粉。实验操作过程均保持液体体积为800mL。由图1-3可见,不同粒径的磁粉对浊度去除的影响,80目(180μm)的磁粉效果较好,这可能是由于80目的磁粉有较大的比表面积,与混凝剂接触效果较好。为探究不同磁粉投加量对混凝效果的影响,在120目(96μm)的磁粉下,选取不同磁粉投加量(024487296120mg),其结果如图1-4所示。随着磁粉投加量的增加,其浊度有降低的趋势,在磁粉质量为48mg时,废水浊度最低。随着磁粉投加量进一步增加,其浊度并未得到显著降低。这可能因为,添加过多的磁粉,磁粉颗粒团聚,导致磁粉表面难以充分利用。因此,鉴于对成本和效果的考虑,在聚合氯化铝混凝体系中,采用80目(180μm)磁粉,投加量48mg为最优条件。

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2.1.2 磁聚合氯化铝混凝对废水中浊度去除效果

实验模拟西曲选煤厂的整体水况,PACPAM、磁粉和搅拌等条件控制在上述最优条件。通过对比溶液静置51020306090min后浊度,确定最佳静置时间为90min。后续磁体系与普通体系的浊度处理效果对比都以90min的静置时间操作。图2为对比磁粉加入前后聚合氯化铝混凝对废水浊度去除效果。

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由图2可知,加磁粉能促进浊度的降低,磁粉的添加使得混凝剂和SS之间的作用增大,导致混凝剂效果提升。未投加磁粉时混凝平衡所需的静置时间明显延长。加磁粉时,3SS浓度的浊液均在40min左右去除效果达到最低,且处于平衡状态。然而,当未投加磁粉时,三种浓度的SS浊液静置时间在90min时仍未达到平衡,且浊度高于加磁粉的状态。

2.2 聚合硫酸铁混凝技术静态模拟

2.2.1 聚合硫酸铁混凝体系中最佳混凝剂、助凝剂及磁粉的确定

通过对聚合硫酸铁(PFS)混凝体系中不同混凝剂、助凝剂以及磁粉量的投加对废水中悬浮物去除的对比可知,随着PFS投加量的增加,浊度逐渐降低,当投加量超过3mL后,浊度并未明显降低;PFS的混凝效果明显低于PAC;助凝剂实验表明,不同相对分子质量助凝剂对浊度去除影响不大。磁混凝实验结果和未加磁粉相比,投加磁粉后浊度有所降低。80目(180μm)磁粉效果最好,当磁粉粒径逐渐减小,浊度反而提高。这可能是由于,低粒径四氧化铁和聚合硫酸铁同时存在时,易于使SS稳定,从而使得水中的SS难以脱稳沉淀。低剂量磁粉会降低浊度,随着磁粉质量的增加,浊度反而增加。

2.2.2 磁聚合硫酸铁混凝对废水中浊度去除效果

在相同浓度SS下,加磁粉显著降低了溶液浊度,表明磁粉加快了絮体沉降。磁粉的添加提高了混凝剂和SS的重力沉降速度,加磁粉时,SS絮体矾花在磁粉作用下发生加速沉降。当静置时间达到30min后,浊度趋于稳定。未投加磁粉时,相同SS浓度下,其浊度明显较高。

2.3 聚合硫酸铝混凝技术静态模拟

2.3.1 聚合硫酸铝混凝体系中最佳混凝剂、助凝剂及磁粉的确定

随着聚合硫酸铝(PAS)的投加,浊度逐渐降低。当PAS投加量超过4mL时,浊度并未进一步降低,这表明PAS混凝剂的不断投加并未连续促进混凝效果。这可能是因为,高的混凝剂的添加会促使SS复稳。此外,PAM分子量的不同也导致混凝沉淀后溶液的浊度不同,相对分子质量为1400DaPAM显示出较为优越的混凝效果。当PAM相对分子质量超过1400Da后,其样品浊度并未降低,增加了SS之间的空间位阻。相比于未加磁粉的溶液,加磁粉后溶液浊度明显降低,当磁粉粒径<80目(180μm)后,浊度反而出现略微增加,可选择80目(180μm)的磁粉用于后续混凝实验。随着磁粉质量的增加,浊度逐渐降低,有利于磁混凝沉淀过程的实现。

2.3.2 磁聚合硫酸铁混凝对废水中浊度去除效果

同样地,在聚合硫酸铁混凝体系中,对投加磁粉前后,相同静置时间下的废水浊度进行了对比。在添加磁粉后,体系中浊度明显降低。磁粉的添加提高了混凝剂和SS的重力沉降速度,加磁粉时,SS絮体矾花在磁粉作用下发生加速沉降。在浊度4500NTU时,在静置时间60min90min,体系的浊度基本维持在1000NTU,而添加磁粉后,其浊度能够进一步降低至750NTU以下。同时,添加磁粉后,3种浊度废水均能在前40min达到基本沉降平衡,这说明在投加磁粉后可以缩短混凝沉降平衡的时间。

3、结论

相较于传统的混凝沉淀技术,磁混凝沉淀技术能够更快速有效地去除选矿废水中的SS,静置40min就能实现SS的去除。对比三种磁混凝体系,混凝剂PAC有更明显的效果,在磁PAC混凝体系中,SS去除率最高可达95%以上,高于PFSPAS混凝体系中的SS去除率。(来源:西山煤电(集团)有限责任公司环保绿化分公司)

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